基于G531循环时间的分析
(来源:顶贴电子SMT技术研究所 孙文牛工程师)
在生产G531机种时,工程师做第一次优化,将高速机(AA机)R侧的某一种物料移至BB机贴装,AA机的循环时间减少约4秒;后又做了第二次优化,将AA机部分物料(约27个物料)移至BB机贴装,重新优化AA机程序,循环时间仍只减少4秒,为什么第二次做了较大的调整后,循环时间还只是减少4秒?
在调取当天的贴装程序后,用CPS得到G531的一些数据,该机种为3拼板,机种上的0402物料较多,第一次优化后,AA机的贴装数量为489个,循环时间60.9秒,其它数据见列表。
第二次优化后,AA机的贴装数量为462个,循环时间为56.1秒,减少4.8秒,但是其F侧路径数为22,R侧路径数为20,F侧贴装时会多2次循环,AA机总的循环时间不会减少太多。其原因可能为固定了吸嘴分布及手动排列了站位。用CPS不固定吸嘴、机站位优化后,得到的结果为53.1秒,见表的第三次优化,F,R侧的路径数一致。
查看NC资料,F侧,R侧均有0402物料,且F侧最后一次循环时,吸嘴未完全用上,移动R侧1个用量的物料至F侧,在优化,其总循环时间为52.9秒,为第四次优化。
再次查看NC资料,发现R侧有1个二极管,为单独循环,且可以移至BB机贴装,在AA机贴装坐标中删除该物料后再次优化,总循环时间为52.6秒,R侧路径数为19,其它数据见表。
分析第1次到第5次优化,贴装时间由原来的60.9秒减少至52.6秒,减少8.3秒。
在实际的生产中,需要考虑到BB机的贴装时间,BB机的调机时间与该订单量等综合考虑是否AA机的循环时间最少为最优方案,还需要工程师在换线前对订单的数量及物料综合考虑。
第N次优化 |
高速机贴装数量 |
循环时间 |
F侧路径数 |
R侧路径数 |
F侧贴装数 |
R侧贴装数 |
1 |
489 |
60.9 |
23 |
20 |
267 |
222 |
2 |
462 |
56.1 |
22 |
20 |
237 |
225 |
3 |
462 |
53.1 |
20 |
20 |
231 |
231 |
4 |
462 |
52.9 |
20 |
20 |
234 |
228 |
5 |
459 |
52.6 |
20 |
19 |
234 |
225 |